1 引言
為促進企業(yè)技術(shù)進步和提高經(jīng)濟效益,讓科學(xué)技術(shù)更好地發(fā)揮其第一生產(chǎn)力的作用,“節(jié)能降耗”工作已經(jīng)列為企業(yè)的重點工作之一。目前各種調(diào)速方式已被廣泛應(yīng)用于平方轉(zhuǎn)矩及恒轉(zhuǎn)矩負載中其節(jié)能效果顯著,回報周期短。現(xiàn)就晶閘管串級調(diào)速在供水泵房中的應(yīng)用做簡要介紹和分析。
2 晶閘管串級調(diào)速裝置的性能簡介
(1) 調(diào)速范圍60%~100%額定轉(zhuǎn)速;
(2) 采用繼電操作電路,其核心部件為可編程控制器(f1-60mr-ul),以控制電機的起動、停止,運行狀態(tài)的切換及系統(tǒng)故障保護;
(3) 可實現(xiàn)本控與遠控操作;
(4) 利用逆變變壓器將電能回饋到電網(wǎng);
(5) 功率因數(shù)較低,需要無功補償;
(6) 造價較低,安裝及使用條件適于供水泵房。
3 晶閘管串級調(diào)速的工作原理
對于繞線式感應(yīng)電動機來說,如果定子電壓一定,即磁通近似不變,當拖動一個恒定負載時,無論轉(zhuǎn)速如何變化,其電動機靜阻力矩不變(恒轉(zhuǎn)矩特性)。所以電動機穩(wěn)定運轉(zhuǎn)在某一轉(zhuǎn)速時,在轉(zhuǎn)子回路中引入與轉(zhuǎn)子同頻率的反電勢,則轉(zhuǎn)子電流減小,因而電動力矩md(mg為負載靜阻力矩)下降,電動機便減速。隨著轉(zhuǎn)速下降,轉(zhuǎn)子電勢增加,轉(zhuǎn)子電流隨之增加,直到轉(zhuǎn)子電勢增加到等于反電勢時,轉(zhuǎn)子電流增加使電動力矩md與靜阻力矩達到平衡即md=mg,電動機便重新穩(wěn)定在新的轉(zhuǎn)速下,所以如果改變反電勢大小便可以達到調(diào)速的目的。
晶閘管串級調(diào)速裝置是用三相整流橋?qū)⑥D(zhuǎn)子電勢整流為直流,然后在轉(zhuǎn)子回路中串入直流反電勢,此直流反電勢由三相橋式有源逆變器產(chǎn)生。通過改變逆變器中晶閘管的超前控制角β可以改變反電勢的大小,達到在同步轉(zhuǎn)速下調(diào)速的目的。有源逆變器在工作中將所吸收的轉(zhuǎn)差功率變?yōu)?0hz交流電能反饋電網(wǎng),以達到節(jié)能的目的。基本原理如附圖所示。
附圖 晶閘管串級調(diào)速原理示意圖
4 實例介紹
4.1 改造原因及方案
此泵房改造前由三臺機組組成,投運一號或三號機組。參數(shù)如表1所示。
表1 泵房改造機組參數(shù)表
泵房的外部供水管網(wǎng)為干線加分支管網(wǎng)。由于鐵西區(qū)四大廠家共有七個水門,若調(diào)整一、二個水門,對泵房出口壓力影響很大。以往泵房運行一號機組時,出水量在6~7萬m3/d左右,限壓在0.25mpa,由出水門來控制。隨著外部用水量的逐年減少,九七年開始投用三號機組,水量4~5萬m3/d,限壓在0.20mpa,由出水門調(diào)整水量、水位的變化。將能量消耗在管阻上,這種運行方式很不經(jīng)濟。我們知道,當水泵的轉(zhuǎn)速從n1變化到n2時,其流量q,軸功率n變化如下:
說明流量與轉(zhuǎn)速成正比,軸功率與轉(zhuǎn)速的立方成正比,因此采用變速調(diào)節(jié)可大大減少所耗用的功率。通過對泵房機組運行方式的實際測算及市場調(diào)研,決定采用晶閘管串級調(diào)速來滿足現(xiàn)運行的工況條件,實現(xiàn)企業(yè)的“節(jié)能降耗”工作。
根據(jù)97~98年日配水分布比例表來看,確定日供水量在4~6萬m3/d,出口壓力0.22mpa,選擇方案如下:
(1) 拆除報廢的2#機組及閥門和部分管件、泵座,選用一臺24sa-10a水泵進行串級調(diào)速運行,調(diào)速范圍60%~100%。1#和3#機組作為備用泵。
(2) 2#機組的水泵型號及各項參數(shù):24sa-10a,流量2700m3/h, 轉(zhuǎn)速730r/min, 軸功率319kw, 揚程39m; 電機型號及各項參數(shù):yr450-8,額定功率400kw,電壓6kv。
(3) 晶閘管串級調(diào)速裝置的型號:kjf05-500/380-a,為西安電力整流器廠產(chǎn)品。
選用晶閘管串級調(diào)速的優(yōu)點是:節(jié)電;投資相對較少;當控制調(diào)速部分發(fā)生故障時,可以切除控制部分,使電機改為全速運行,并不影響生產(chǎn)。由于泵房采用單臺水泵供水,且對壓力有一定要求,原定實現(xiàn)恒壓供水系統(tǒng),但經(jīng)測試后認為,恒壓調(diào)速將使系統(tǒng)很不穩(wěn)定,根據(jù)泵房的現(xiàn)狀,在管路出口處安裝一塊電接點壓力表,一旦壓力超過0.25mpa,機組水門將自動關(guān)閉,以避免因調(diào)速系統(tǒng)故障,電機突然轉(zhuǎn)全速將造成壓力過高,使外部管路爆裂的事故。
4.2 改造成果分析
整個調(diào)速節(jié)能改造工程總投資138萬元,包括有電氣、機泵、管道、土建、裝修等,于99年2月3日主要設(shè)備安裝完畢,帶載試車成功,歷時106天。
通過對泵房2#機組一年來運行參數(shù)記錄的分析,與改造前相比較,節(jié)電效果顯著。
改造前泵房運行1#或3#機組,我們對九八年泵房機組全年運行參數(shù)進行了統(tǒng)計,詳見附表。由于99年2月6日~2月10日為調(diào)試階段,2月~5月份調(diào)速機組連續(xù)運行時間較短,2#、3#機組交替運行,所以只能選取有代表性的幾組數(shù)據(jù)進行說明。
5 結(jié)束語
此泵房機組運行狀況首先受外部管網(wǎng)壓力限制,按要求出口壓力應(yīng)保持在0.20mpa以下,致使泵房不得不壓量運行,見表2。
表2 泵房機組運行參數(shù)統(tǒng)計對比表
從表2中可看出:
(1) 如果日送水量保持在5萬m3以上時,則節(jié)電效果較好,能達到預(yù)期目的,即日節(jié)電量為2400kwh左右;但如果水量在2~3萬m3/h之間時,工況點不在高效區(qū)內(nèi),節(jié)電不明顯。
(2) 目前2#調(diào)速機組運行狀況良好,全天連續(xù)運行。泵房日送水量的多少仍受外部四大廠家需求影響,所以調(diào)速電機未能發(fā)揮出最大潛力。但以現(xiàn)在的運行狀況來看,節(jié)電量在30%左右。
(3) 通過對泵房2#調(diào)速機組的跟蹤測算,99年節(jié)電15.2萬元,2000年節(jié)電37.4萬元,2001年節(jié)電40萬元,2002年節(jié)電40.7萬元。此調(diào)速節(jié)能改造工程的總造價為138萬元,如按目前運行狀況,截至到2002年底基本上已預(yù)計收回投資,達到節(jié)能降耗的目的。
參考文獻
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作者簡介
喬 岳(1971-) 工程師/學(xué)士 1994年畢業(yè)于遼寧工學(xué)院,現(xiàn)任職于沈陽市熱力工程設(shè)計研究院。